
- 上海乾拓貿易有限公司 >>> 技術文獻
怎樣造成日本SMC氣缸活塞桿外泄漏原因?
日本SMC氣缸活塞桿外泄漏是zui突出的問題。雖然各液壓缸企業曾采取多種措施進行改進,但效果并不十分顯著。通過對發生早期活塞桿外泄漏的主要原因,并提出相應的改進措施。
1、日本SMC氣缸早期發生活塞桿外泄漏的原因分析
傳統意見認為,造成液壓缸早期活塞桿外泄漏的主要原因密封圈失效和油液污染。通過對市場因活塞桿外泄漏退回的液壓缸拆檢,確實發現密封圈出現不同程度的磨損、劃傷、老化等現象,從日本SMC氣缸密封圈失效的實際檢測情況來看,主要原因如下:
(1)防塵圈防塵效果差。
在實際使用上中,人們對液壓缸防塵圈防塵效果重視程度不夠,體現在以下2個方面:
①防塵圈結構選型不合理。如圖1所示,隨著工程機械多用途的應用,尤其是個體用戶在高污染的煤礦、礦山等場所,每日連續十幾個小時超載、超溫使用,要求防塵圈必須具有高抗污染、抗高溫的功能。目前單唇口防塵圈已不能適應工程機械的需要,從拆檢的液壓缸防塵圈來看,基本失去防塵功能,使污染物從活塞桿進入,造成密封磨損失效。
②防塵圈在裝配過程中保護措施差。主要表現在建筑工程機械整機噴漆過程中,對液壓缸防塵圈不采取保護措施,造成防塵圈唇口部位存在殘留油漆,對防塵圈起到定破壞作用,影響防塵效果。從拆檢的液壓缸發現防塵圈內部存有油漆,可以說明這點。
(2)軸用組合封結構不合理。
目前活塞桿主要密封結構是防塵圈+低壓密封(Y形圈)+高壓密封(軸用組合封),Y形圈經過多年研究,是比較成熟的結構,加上進口Y形圈的應用,低壓密封基本不存在問題。軸用組合封進口件價格較高,而國產件密封唇口設計角度不合理,容易使唇口在高溫狀態下發生材料流動問題,使密封唇口尺寸和形狀發生改變,造成密封失效,使壓力集中在低壓密封Y形圈處,以出現早期活塞桿外泄漏問題。從拆檢的液壓缸中,發現以上問題確實存在。
(3)日本SMC氣缸活塞桿表面碰傷。
裝載機在起升過程中,由于鏟斗的運動,使斗內物料滑落,砸在伸出的活塞桿表面上,造成活塞桿表面出現微小凹坑,增大了密封圈與活塞桿的摩擦力,使密封圈磨損失效。目前這已成為液壓缸早期活塞桿外泄漏的主要問題之。
(4)活塞桿與導向套的配合間隙選配不合理。
按照日本SMC氣缸設計原則,活塞桿與導向套的配合公差是H9/f8。但在實際應用中,如果二者配合為zui小公差值,由于工程機械長時間超載使用,高溫情況下材料膨脹,容易造成活塞桿表面油膜銳減,密封唇口潤滑效果降低,局部溫度超過密封圈容許溫度,使密封圈高溫老化,失去密封效果。市場用戶反饋活塞桿表面出現發黑問題,就是以上原因造成的。